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Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
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#26
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Das Verhalten ist irgendwie schon komisch.
Tx Fehler sollte normalerweise 0 sein, Fehler ab 96 deuten auf Netzwerkprobleme hin, dabei sollte aber immer noch "Bus on" sein. Das dein Bus aber Spannung hat, erkennt man am Wert 128. Das Problem des Bekannten ist scheinbar durch tausch eines T-Stückes behoben, da wird nun "Bus on" gezeigt und alles funktioniert. Das T-Stück funktioniert aber bei mir |
#27
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Zitat:
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#28
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Bin jetztweg vom Boot, fahre aber diese Woche nochmal hin und werde das genauso so machen, wie du schreibst, nur zwei T-Stücke mit 12V und mit dem GO7.
Was mich beunruhigt: Was ist, wenn der Bus dann immer noch off ist? Soll ich mal eine ganz separate Batterie mitnehmen? |
#29
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Bin jetztweg vom Boot, fahre aber diese Woche nochmal hin und werde das genauso so machen, wie du schreibst, nur zwei T-Stücke mit 12V und mit dem GO7.
Was mich beunruhigt: Was ist, wenn der Bus dann immer noch off ist? Soll ich mal eine ganz separate Batterie mitnehmen? Es muss irgendwie gelingen, das GO7 zurück zu stellen. Beim herumsuchen im Netz habe ich auf einer amerikanischen Seite was von Sperre von Parametern gelesen, wenn ein paar mal hintereinander ein ungültiger Wert übertragen wird. Nicht, daß deswegen alle Hinweise im Menü von Drehzal, Motor etc. verschwunden si d. Werden nicht einmal als Option irgendwo aufgeführt. |
#30
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Der Fehler scheint öfters aufzutreten, habe ich auch einige Beiträge gefunden.
Sperre glaube ich nicht, eher ein Problem, das CAN-Nachrichten im Simrad nicht richtig verarbeitet werden, weil am Bus was nicht passt (falsche Terminierung, Spannung, Leitungslänge...). Das Motorinterface sendet die Nachrichten, egal ob der Bus on oder off ist. Was mich aber total irretiert, das es bei dir ja schon eine Zeit lang problemlos funktioniert hat. |
#31
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Ja, es hat einmal problemlos funktioniert, bei der Erstinstallation. Und eine woche später, beim zweiten Versuch schon nicht mehr. Alles unverändert, eingeschaltet, da war zumindest noch U/min als Option angezeigt, wenn auch ohne Daten (nur drei kurze Striche). Und danach war ganz Ende, einfach so. Ich war dabei, das Tablet anzuschließen.
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#32
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Sichere bitte deine Einstellung unter Dateien/Ablage, danach versuche ein Werksreset.
Schau dann mal im Netzwerk ob sich was verändert hat. Stecke bitte auch noch mal alle T-Stücke und Terminatoren auseinander und in unterschiedlichen Positionen wieder zusammen, vielleicht ist irgendwo ein Kontaktproblem
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#33
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Zitat:
Wo kann ich ein Werksreset machen, ich suche mich krumm. Einzig die Standardeinstellungen wieder herstellen (oder so ähnlich) habe ich gefunden und schon zweimal gemacht (danach muss man die Bootsmaße usw. neu eingeben). |
#34
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Zitat:
Viel Glück hoffe das der Fehler ausgemacht werden kann |
#35
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Zitat:
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#36
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Die Spannung liegt bei dir ja an, so wie es sein soll, ich vermute aber durch irgend ein anderes Gerät eine Störung am Netz, deshalb der Test mit der eigenen Batterie.
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#37
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ok, dann nehme ich die 12V Batterie (ist aber eine Lifepo4) mit zum Boot.
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#38
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Ist der Bus auf beiden Seiten terminiert? Ggf. mal messen ob die Abschlusswiderstände noch OK sind.
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Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... Geändert von WoSo (31.05.2023 um 10:03 Uhr) Grund: Präzisierung
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#39
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Wie messe ich die Widerstände denn ?! In dem Starterkit waren zwei verschiedene, eines hat nur 2 Pin.
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#40
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Am einfachsten ist, du öffnest das Motorinterface und misst am 4 Poligen Stecker zwischen Gelb und Weiß den Widerstand (alles angesteckt und Spannungslos) da sollten ca. 60 Ohm messbar sein.
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#41
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Bin wieder am Boot. Widerstände haben beide 120 Ohm. Zwischen Gelb und Weiss am Interface gemessen sind es 60 Ohm. Mit zwei Geräten gemessen um einen Fehler dort auszuschliessen.
Zitat:
Jetzt bin ich ratlos.
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#42
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Es läuft! Aber ich weiss nicht warum Habe alle Einstellungen wieder zurück auf Standard gesetzt (sonst habe ich kein Werksteset finden können). Dann war auf einmal wieder bei der Geräteauswahl die Option "Motor" samt der Unterpunkte wie U/min zu sehen. Dann habe ich den Motor gestartet und die U/min wurden auch angezeigt.
Aber ich habe das genauso schon gefühlte 100mal gemacht und immer war der bus off. Warum jetzt???? Egal, jetzt spiegel ich den GO7 auf mein Tablet. Bin nicht sehr optimistisch, dass danach alles wieder angezeigt wird. We will see. Aber immerhin...
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#43
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Habe heute die GS25 (nmea2000 GPS-Antenne) montiert. Dazu musste ich einige Änderunfen sm Netzwerk vornehmen. Zum einen habe ich statt einer Reihee von T-Stücken eine 4er-Bar montiert (terminals übernommen). Und um das Kabel der Antenne durch die Dachöffnungen zu bekommen, einen Stecker nachträglich montiert. Das kkappte ganz gut, aldo habe ich die Kabel vom GO7, vom Motorinterface auch passend abgelängt und Stecker montiert. Leider kommt der Fehler "Bus off" und die Fehlerzahl 255 wieder. Dann alles nmab- und wieder angeschlossen. Es bleibt beim "Bus off". Allerdings beträgt die Fehlerzshl jetzt dauerhaft 128..
Bevor ich jetzt ganz die gute Grille verliere: ganz ausschliessen möchte ich Fehler bei der Steckermontage nicht (nicht Fehler bei der Zuordnung, aber die Aderendhülsen machten mir doch einen leicht brüchigen Eindruck). Kann icg dies als Fehkerursache ausschluessen oder, wenn nicht, testen? |
#44
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Der mittlere Pin im Anschlussstecker zum GO7 war, wie befürchtet, gebrochen. Jetzt ist der Bus=on und die Antenne wird erkannt. Leider das Motorinterface gar nicht mehr, auch nicht mit Zündung, auch nicht mit laufendem Motor. Mir werden auch im Einrichtungsmenue vom GO7 gar keine Motordaten zur Auswahl mehr angezeigt. Kann das sein, dass die nur zur Auswahl angezeigt werden, wenn ein entsprechender "Lieferant" erkannt wird?Wie kann ich prüfen, ob das Motorinterface überhaupt Daten liefert (ggf.durch die o.e. Widerstandsmessung)?
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#45
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Zitat:
Wenn das dann klappt würde ich an genau das T-Stück die Antenne setzen und schauen was passiert.
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Gruß Jan
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#46
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Danke, habe ich alles schon durch. Wie mist man denn so einen Datenbus, ich würde gerne am Motorinterface messen, ob das überhaupt Daten sendet?
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#47
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Moin moin,
Zitat:
Ach ja, und messen tust Du dann nicht am Motor-Interface, sondern am Backbone an den das CAN-Interface wie ein ganz normaler Teilnehmer zusätzlich mit angeschlossen wird. Damit z.B: Dein Motor-Interface oder sonstige Sensoren senden können brauchen die nämlich auch den korrekt funktionierenden (d.h. doppelt terminierten und mit Spannung versorgten) CAN-Bus. lg, justme, zwar eine CANoe-Lizenz besitzend aber leider ohne J.1939 und deshalb in seiner Installation den Plotter zum loggen benutzend und das Ganze hinterher mit wireshark auswertend - was aber eine funktionierende Verbindung des Plotters zum Netzwerk voraussetzt.
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#48
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Zitat:
Ich hatte im anderen Beitrag nicht umsonst erwähnt das man vorhandene Stecker tunlichst nicht ersetzt. Such also den Fehler im Steckeranschluss. Im Go7 Stecker hattest Du ja immerhin auch schon nen Fehler.
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Gruß Jan |
#49
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Das ist alles überprüft und auszuschliessen, habe auch fertig konfektinierte Kabel genommen, T-Stücke statt bar, usw. Egal welches Kabel, das Ergebnis ist das gleiche. Die Widerstandsmessung gibt auch immer 60 Ohm, egal, welches Kabel, welcher Stecker, bis hin zum Anschlussstecket auf der Platine des Motorinterface. Ich möchte also den Übertragungsweg ausschliessen. M.M. nach liegt es entweder an einem Eibstellungsproblem am GO7 oder am Motorinterface. Um letzteres auszuschliessen, müsste ich irgendwie prüfen können, inwieweit Daten überhaupt gesendet werden.
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#50
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Hallo Carsten, im Motorinterface, auf der Platine, ist eine LED
Leuchtet die, ist das Interface betriebsbereit und sendet auch. CAN seitig sollte ja die Versorgungsspannung OK sein, sonst würde das Go Bus off zeigen. Hänge das Motorinterface mal an das T-Stück, an dem jetzt die GS25 hängt. Hatte schon mal ein defektes T-Stück, bei dem eine Unterbrechung war
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